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Contribution à  la mise en place d'une démarche qualité à  la société camerounaise de palmeraies Socapalm

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par Landry Fulbert TCHAMBIA PAHO
Ecole Nationale des Sciences Agro Industrielles (ENSAI) de Ngaoundéré - DESS en contrôle et gestion de la Qualité, option Environnement 2005
  

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10) AUTORITES VALIDANTES

La Direction de la Qualité et le chef de l'huilerie doivent approuver cette procédure pour qu'elle soit déclarée valide.

11) DEROGATIONS

Il n'existe pour le moment pas de dérogation connue à cette procédure. Néanmoins en cas d'absence, le chef d'huilerie sera remplacé par ses adjoints dans l'ordre de préséance.

12) INDICATEURS QUALITES

Pour mesurer le résultat des actions de la procédure, on utilisera comme indicateur le pourcentage d'enregistrements du Rototherm défectueux. Cela pourra se confirmeravec le pourcentage des rafles ayant des fruits non détachés à la sortie de l'égrappoir.

En effet le stérilisateur est équipé d'un Rototherm qui trace sur du papier approprié un graphe indiquant la pression en fonction du temps de chaque cycle de cuisson. Ce diagramme a une allure caractéristique lorsque la stérilisation s'est bien déroulée. On peut donc se fixer comme indicateur le pourcentage d'enregistrements de stérilisation non-conformes. De plus lorsque la stérilisation n'a pas été bonne, des fruits restent collés sur la rafle à la sortie de l'égrappoir. Donc pour renforcer notre indicateur, on peut lui adjoindre le pourcentage de régimes avec des fruits non détachés. NB : une stérilisation effectuée dans de bonnes conditions mais avec des régimes verts produit le même résultat

13) POINTS CLES

Le temps de cuisson doit être donné par le chef de production et lui seul pourra modifier celui-ci. En cas de modification, le contremaître et le chef de poste devront le mentionner dans leurs rapports ainsi que les heures effectives. Les enregistrements de stérilisation devront à la fin de la bande être datés et validés par les contremaîtres de fabrication, puis envoyés au chef de production. Le chef de poste devra porter une attention particulière à la température, le temps et la pression de cuisson.

14) INTITULE DE LA PROCEDURE

Le chef de poste de stérilisation et son équipe reçoivent des régimes à stériliser dans des cages. Ces cages sont disposées sur un train. Il doivent apprêter le stérilisateur, et donner le signal au conducteur du manitou de faire entrer les régimes dans le stérilisateur. En suite ils referment la porte et démarrent les différents paliers de cuisson. Ils doivent enregistrer le temps de cuisson. A la fin du temps prévu, ils purgent le stérilisateur, ouvrent la porte et donnent le signal au manitou de faire sortir les régimes stérilisés. A la fin du quart, le chef de poste fait un rapport clair de la stérilisation indiquant toutes les variations de temps ainsi que les heures correspondantes et le responsable ayant donné l'heure de changement de ce temps. Il portera aussi des observations sur tous les problèmes rencontrés.

15) ORDINOGRAMME OU LOGIGRAMME

Le diagramme ci-dessous exprime de manières détaillées les actions à entreprendre dans le cadre de ce processus.

 

PROCEDURE DE STERILISATION DES REGIMES PRHUI.DIB.02

Date : 26Décembre 2006

Page 

Objectif du processus : Obtenir 100% de graphes de stérilisation conforme

Responsable du processus : contre maître de production (son nom)

Données d'entrée : Régimes frais provenant du carreau Données de sortie : Régimes stérilisés prêts à l'égrappage

Indicateurs

% de graphe de stérilisation non-conforme obtenu.

ACTIVITES

ACTEURS

COMMENTAIRES

Arrivée de l'équipe

 

Le chef de poste et ses collaborateurs

A l'arrivée de l'équipe, le chef de poste vérifie que l'enregistreur du Rototherm est bien remonté, qu'il dispose d'une bonne plume et d'un bon papier en place. Il vérifie que la vanne d'admission, la vanne de purge et la vanne d'échappement sont fermées. Il s'assure aussi qu la vanne de purge continue est à moitié ouverte. Il s'informe aussi du temps de cuisson auprès du contremaître.

Entrée du train dans la marmite

 

L'opérateur

Lorsque tous ces paramètres sont ok, l'opérateur ouvre la marmite et donne le signal au manitou de faire entrer le train dans la marmite et il referme la porte.

Vérification de la pression sur le manomètre central

 

L'opérateur

L'opérateur s'assure que le manomètre central indique une pression de la vapeur à l'arrivée de #177;15 barres.

Début 1ère purge

 

L'opérateur

le chef de poste ouvre la vanne d'admission jusqu'à ce que le manomètre de la marmite indique 1,5 barres et il la referme.

Fin première purge

 

L'opérateur

L'opérateur ouvre la vanne de purge. Cette opération est terminée lorsque le manomètre de la marmite est redescendu à 0, il referme cette vanne. Cette opération dure environ 5min.

A

 
 
 

A

 
 
 

2ième purge

 

L'opérateur

L'opérateur ouvre une fois de plus la vanne d'admission cette fois jusqu'à atteindre 2 barres sur le manomètre de la marmite. Il referme la vanne d'admission et ouvre la vanne de purge jusqu'à ce que le manomètre de la marmite redescende à 0.

Si + de 20min

Contrôler la vapeur

Contrôle temps

Si= 20min

 
 

Si à la fin de la 2ième purge, le temps total des 2 purges est au-delà de 20min, cela signifie qu'il n'y a pas eu suffisamment de vapeur. Le chef de poste informe la chaudière et le contremaître. Il contrôlera la venue de vapeur sur le manomètre central et ne pourra continuer le processus que si la pression dans le manomètre central est revenue à 15barres. Si il a 15 barres, il peut passer à l'étape de cuisson. NB : le temps d'attente sera ajouté sur le temps prévu pour la cuisson.

Démarrage de la cuisson

 
 

L'opérateur ouvre de nouveau la vanne d'admission jusqu'à obtenir la pression de 3 barres dans la marmite. Il note l'heure de démarrage et veille de manière stricte à ce que la pression soit maintenue à 3 barres dans la marmite.

Fin du temps de cuisson

 

L'opérateur

A la fin du temps de cuisson, l'opérateur purge la marmite jusqu'à ce que le manomètre de cette marmite indique 1,5 barres. En ce moment, il ouvre la vanne d'échappement et s'assure que la pression dans la marmite est descendue à 0 barres cela à travers son manomètre.

Ouverture du couvercle

 

L'opérateur

Avant d'ouvrir le couvercle, l'opérateur ouvre d'abords la vanne de sécurité pour s'assurer que la vapeur est totalement sortie de la marmite. Il ouvre la porte et accroche le train sur le manitou pour le faire sortir de la marmite. Il s'assure que tous les temps de palier ont été bien relevés.

Fin

 

Le chef de poste

A la fin du quart, le chef de poste rédige le rapport du poste.

16) DOCUMENTS EXISTANTS

La mise en fonctionnement de cette procédure repose sur l'exploitation des documents en cours d'utilisation à l'huilerie dont les intitulés sont :

- Fiche de stérilisation

- Enregistrements du Rototherm.

17) DOCUMENTS A CREER

Pour une bonne application de ladite procédure, les documents ci après désignés seront crées.

-IMP 01/PRHUI.DIB.02 : fiche de stérilisation

-IMP 02/PRHUI.DIB.02 : enregistrements du Rototherm.

18) DESTINATAIRE DES DOCUMENTS CREES

Tous les documents crées lors de l'application de cette procédure lorsqu'ils sont dûment remplis seront transmis au chef de production pour exploitation et archive.

19) DOCUMENTS EXISTANTS A MODIFIER

Tous les autres documents en vigueur concernant la stérilisation des régimes à l'huilerie sont annulés et remplacés par ceux de la présente procédure.

-IMP 01/PRHUI.DIB.02 : FICHE DE STERILISATION

Date............................................../ N° ...........................

Stérili

sateurs

Nbre Cages

Heure entrée

Heure début palier

Heure fin palier

Durée palier

Heure sortie

Temps stérilisation

Cumul cages

observations

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature chef de poste

Signature contremaître

Signature chef de production

7

IV- EVALUATION DE QUELQUES COUTS DE NON QUALITE.

1- pertes dues à l'arrêt de l'usine pour maintenance pendant les heures prévues de fonctionnement.

Notre fiche d'acquisition de données nous a aussi permis d'évaluer le cumul du temps d'arrêt général de l'usine sur la période du 21décembre au 21 janvier 2007 et le cumul d'arrêt par poste sur la période sus mentionnée. Pour évaluer les coûts engendrés, nous allons d'une part évaluer les pertes dues au travail payé mais non réalisé car les employés étaient au chômage, et le volume de production qui aurait du être réalisé durant cette période. Il en ressort que durant 630 minutes soit 10h 30 minues, l'usine s'est arrêtée sur les 336 heures prévues. L'huilerie durant ce mois ayant usiné 5037 tonnes de régimes, nous pouvons trouver la moyenne d'usinage horaire de ce mois qui est de 5037 :336 = 15 tonnes /heures. Cela signifie que l'usine aurait usiné en 10,5h une masse de 157.5 tonnes de régimes frais. Le taux d'extraction moyen du mois étant fixé à 20.5%, on aurait obtenue une masse d'huile = (20.5 x 157.5) /100 = 32.28 tonnes d'huile. La tonne d'huile se vendant aux grossistes à 430.000f CFA cette huile aurait une valeur 13.883.625f (treize millions six cent quatre vingt trois mille six cent vingt cinq francs CFA. A ce montant nous devons en principe ajouter les frais de transfert de cette huile de l'usine au dépôt SOCAPORT pour le stockage.

2-Pertes dues aux achats inemployables ou de mauvaise qualité

a- cas des tubes fluorescents code article 005113

En 2005 l'huilerie a consommé 261 tubes. En 2006 l'huilerie en a consommé 360 soit une différences de 115 tubes. D'après la fiche de magasin qui accompagne chaque article, l'unité de ces tubes est de 700.83 f . la consommation en plus est donc de 700.83 x 115 = 80.595f. A ce montant doit s'ajouter les frais de transport de chez le fournisseur au magasin, et du magasin à l'usine.

b- cas des disques à tronçonner

L'huilerie de Dibombari a reçu du service achat de novembre à décembre 150 disques à tronçonner. Un chiffre énorme du au fait que ces disques se cassaient régulièrement même à l'occasion de leur toute première utilisation. Nous avons réalisé un model de fiche de réclamation a adresser au Service Achat. Cette fiche devait permettre de présenter clairement l'article ainsi que les difficultés qu'il présente, et surtout le degré de priorité à accorder au dit article. Cette fiche de réclamation, accompagnée des échantillons de l'article défectueux a été renvoyée au service achat pour être retournés au fournisseur. Le coût d'achat des dits disques est de 970f l'unité. Soit 150 x 970 = 145.500f. a cette perte devrait en principe être ajoutés les frais dus à la manutention de l'article défectueux.

c- cas de la centrifugeuse du laboratoire

Nous nous sommes rapprochés du service achat pour avoir le prix d'acquisition de cette machine. Le responsable concerné nous a affirmé que la société a fait importer non pas une mais quatre appareils du genre pour les 3 autres unités. Il a regretté de ne pouvoir retrouver les documents d'importation. A défaut de pouvoir retrouver le site Internet du constructeur, nous avons consulté un autre site spécialisé dans la vente des instruments scientifiques pour laboratoire et industries www.laboandco.fr. D'après ce site, cette centrifugeuse a une valeur de 2986 € Hors Taxe soit sensiblement 2 millions de francs CFA. A ce montant nous devons ajouter en principe le coût de la taxe et les frais de transport et livraison de la France à l'huilerie. Le coût d'achat des 4 est au minimum de : 2.000.000 x 4 = 8.000.000f (Huit millions de francs CFA)

3 pertes résultant de la non obtention du taux d'extraction prévisionnel

En fonction des expériences passées, des investissements pour la remise à neuf des équipements, des exigences en matière de fonctionnement et de la qualité des régimes à usiner, la Direction Technique et industrielle a fixé le taux d'extraction pour le mois de janvier à 19,88%. Ce pourcentage peut être largement atteint lorsqu'on sait que l'huilerie n'usine en principe que les fruits de la race de palmier « TENERA ». Cette race donne un taux d'extraction d'environs 23%(www.fousdepalmiers.com). Mais faut préciser que les plantations villageoises qui contribuent à prêt de 30% des régimes usinés livrent du genre DURA et du genre TENERA. Le genre DURA donne un taux d'extraction plus faible(environ 20,2% (www.fousdepalmiers.com). Ainsi nous avons pris l'ensemble des taux d'extraction journaliers sur le mois concerné. Tous les taux qui étaient en déca de 19.88%, nous calculions le manque à gagner pour atteindre le taux escompté. De ce manque à gagner et à l'aide de la formule du calcul du taux d'extraction nous avons retrouvé la masse d'huile perdue, que nous avons multiplié par le prix de vente d'une tonne de cette huile auprès des grossistes. Cela a donc donné ceci :

- sommes des écarts par rapport à la valeur cible = 7.17%

- masse totale des régimes usinés durant ces écarts =3103.8 tonnes

- la masse d'huile perdue est de : (7.17x 3103.8) /100 = 222.48 tonnes

- le montant attendu de la vente de cette huile est de : 222.48 x 430.000 = 95.668.593 (quatre vingt quinze millions six cent soixante huit mille cinq cent quatre vingt quinze franc)

Le total des coûts engendrés par la non qualité que nous avons évalué est de :

95.668.593 + 145.500 + 80.595 + 8.000.000 = 103.894.688 (cent trois millions huit cent quatre vingt quatorze mille six cent quatre vingt huit francs CFA)

Nous constatons au vu des quelques éléments sur les quels nous nous sommes penchés que de nombreuses pertes sont enregistrées régulièrement à la SOCAPALM. Compte tenu du temps qui nous était imparti, nous n'avons pas pu étendre suffisamment l'étude. Cette étude si elle est approfondie permettra de confirmer cette déclaration de Philip Crosby selon la quelle les coûts de la non qualité représente 20 à 25% du chiffre d'affaire d'une entreprise. Cette perte a elle seule suffirait à financer une vaste démarche qualité.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore