Annexe 4:Affichages des résultats de la
modélisation
ZR176
Tableau.4.1. Représente les choix de corrélation
au point de bulle ZR176
Résultats de l'analyse et vérification des
données « 1ère Etape »Niveau des
perforations
Perforation 1371.54 à 1376.51 [m]
Pression de fond dynamique (P) 400 [psi]
AOFP (Absolut Open Flow Potential) 42.20
[m3/jour]
IP (Indice de Productivité) 0.406
[STB/jour/psi]
Calibrage des PVT « 2Emme Etape »
Solution Rs [m3/m3]
Paramètres Corrélations
Bo Standing
Rs Standing
Z Standing
eme
Tableau.4.2. Calibrage IPR, VLP par Régression «
2
|
Etape »
|
|
89
Annexe 4 : Affichages des résultats de la
modélisation ZR 176
Figure.4.1 : Représente la courbe du point de
fonctionnement du puits ZR176 sans gaz lift
eme
Tableau.4.3. Sensibilités système « 3 Etape
», Sensibilités de système de 3 variables.
90
Annexe 4 : Affichages des résultats de la
modélisation ZR 176
Figure.4.2 : La variation de débit en fonction de deux
variable gaz lift injecte et water cat Tableau.4.4. Résultats de
l'optimisation du puits ZR 176 avec 0% water cat
Débit d'injection Gaz lift 5000
[m3/jour]
Pression d'injection Gaz lift ---
[bar]
Profondeur d'injection Gaz lift 1327.72
[m]
Débit de production optimisé 35.45
[m3/jour]
Les résultats obtenue par l'optimisation
montrés que le débit d'injection du gaz lift est à 5000
m3/j qui correspondent à un débit de production de 35.450 m3/j,
alors que l'actuel est de 8700m3/j de gaz lift pour un débit d'huile de
35.50 m3/j.(D.1)
D'âpres les résultats constater dans le
paragraphe (D.1), un seuil de débit de 5000m3 /j de gaz lift injecter
qui donne le même résultat trouver par le test de Zr 176. La
quantité d'huile produite est constante pour une augmentation de
débit de GL injecté dépassé le seuil ce citer
président.
91
Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH
Annexe 5: Programme de Work-Over ZR 147
1. But:
· Changement équipement de fond suite au
percement du tubing 2»7/8 et nettoyage de fond du puits bouché par
le sable de formation.
· Reperforation de la série des perfos de
l'unité (I) de la base du F4.
· Rééquipement du puits en
complétion simple par tubing 2"7/8 EU et matériel Gaz-lift sur
les unités (II & I) de la base du F4.
2. COORDONNEES
UTM
|
GEOGRAPHIQUES
|
|
X = 579 246,00
|
X= 09°
|
48'
|
23»
|
Zs = 568,70
|
m.
|
|
|
|
|
Y = 3 102 082,00
|
Y= 18°
|
02'
|
27»
|
Zf = 572,30
|
m.
|
|
|
|
|
Zp = 568,30 m
3. HISTORIQUE DU PUITS
y' But de sondage
Le sondage ZR#147 est un puits foré dans
le cadre du développement du réservoir
gréseux du dévonien inférieur F4.
Ce forage est réalisé dans le cadre du programme
d'exploitation en injection d'eau du champ
de Zarzaïtine (Secteur IB) par Appareil ENTP#175.
Date Principales
y' Début sondage : 14/12/1970
y' Début forage : 21/01/1971.
y' Fin forage : 11/02/1971.
y' Début complétion : 14/02/1971.
y' Fin complétion (Fin sondage) : 17/02/1971.
y' Profondeur finale atteinte : 1400,0 m.
y' Date de mise en production : Mars 1971.
Opération effectué lors du forage :
y' Unités (Zones) carottées : Néant.
92
Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH
V' Unités (Zones) testées en cours du forage :
Unité (V) : 1321,5 m à 1329 m : Qgaz = 200 m3/j + 340 L Duse
Ø 4 mm.
Fait saillante lors de forage : Perte de 6 m3 de boue à
l'huile dans le réservoir, pendant la descente du tubage 7».
V' Situation
Le puits ZR#147 est situé dans le
secteur (IB) dans la zone d'injection d'eau dispersé , à environ
505 m au Sud-Ouest du puits ZR#70 (PPH en
service), à 513 m environ au Nord-Ouest du puits
ZR#38 (PIE en service sur la base du F4), à 526
m environ à l' Est du puits ZR#205 (PPH en
service), et à 765 m environ au Nord du puits
ZR#227 (PPH récemment foré en service).
Ci-joint carte de position des puits.
V' Complétion en Février 1971
La complétion du puits ZR#147 a
été assurée par EMSCO-GB800 du 14 au 17 février
1971. Initialement il a été complété
en double sur le sommet (unité IV) et la base (unités I et
II) du réservoir F4, avec tubing 2"3/8 ancré,
matériel gas-lift et perforations aux côtes
suivantes :
- Sommet : Perforé par CC4» (13 t/m)
:
1336,5 m à 1344,0 m soit 7,5 m (unité IV).
- Base : Perforé par Crack-jet +
Hyper-jet (13 t/m) :
1351,5 m à 1357,0 m soit 5,5 m (unité II).
1359,5 m à 1364,5 m soit 5,0 m (unité II).
1369,0 m à 1372,0 m soit 3,0 m (unité I).
V' HISTORIQUE D'INTERVENTION
- Snubbing en Décembre 1972 :
Effectué par FLOPETROL pour nettoyage tubing et
fond du puits bouché par le sable.
- Octobre 1977 : Arrêt de
production du sommet suite à une production à 100% eau sur
torche
- Work Over en Septembre 1977 :
Effectué par CABOT F.500 - SH 176 pour
Changement équipement de font suite à une
communication entre les 2 niveaux de
production dû au percement du tubing long en face des
perfos du sommet et
rééquipement du puits en double 2»3/8 + GL sur
les mêmes niveaux.
- Snubbing en Décembre 1999 :
Effectué par HRL#5 (ENSP), pour nettoyage tubing
long et fond du puits (Perforations bouchées par le
sable).
93
Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH
- Coiled tubing (CTU) en Juillet 2000 :
Effectué par Schlumberger Dowel, pour
nettoyage tubing long, perforations bouchées par le
sable et stimulation des abords du
puits.
- Coiled tubing (CTU) en Octobre 2000 :
Effectué par Schlumberger Dowel, pour
nettoyage tubing long et fond du puits bouchés par le
sable (Perforations bouchées par
le sable).
- Coiled tubing (CTU) en Novembre 2001 :
Effectué par Schlumberger Dowel, pour
nettoyage tubing et fond du puits bouchés par le
sédiment constitué principalement de
sable de formation.
- Coiled tubing (CTU) en Octobre 2002 :
Effectué par Schlumberger Dowel, pour
nettoyage tubing long et fond du puits bouchés par le
sédiment constitué
principalement de sable de formation.
- Work Over en Janvier 2003 :
Effectué par TP#175 (ENTP), pour Abandon des
perforations débitrices d'eau de l'unité (IV) du
sommet par squeeze de ciment et
isolation entre deux packers, rééquipement de
puits en simple complétion sur les
unités (I+II) de la base avec tubing 2»7/8
- Coiled tubing (CTU) en Juin 2004 :
Effectué par Schlumberger Dowel, pour
nettoyage tubing et fond du puits bouchés par le sable
de formation.
- Coiled tubing (CTU) en 27/07/2006 :
pour nettoyage tubing et fond du puits
(Perforations bouchées par le sable de formation).
- Coiled tubing (CTU) en 23/10/2006 :
pour nettoyage tubing et fond du puits
(Perforations bouchées par le sable de formation).
- Coiled tubing (CTU) en 13/12/2006 :
pour nettoyage tubing et fond du puits
(Perforations bouchées par le sable de formation).
- Snubbing réalisé du 25/08/2007 au
03/09/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 15/10/2007au
23/10/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 30/11/2007au
11/12/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- -Snubbing réalisé du 15/02/2008au
21/02/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 30/03/2008au
07/04/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 11/05/2008au
17/05/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du23/06/2008au
27/06/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 31/07/2008au
06/08/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 30/08/2008au
09/09/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du
01/11/2008au 12/11/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.
Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH
- Work-Over en 27decembre 2008 :
Effectué par TP#175 (ENTP) pour Changement
équipement, nettoyage fond du puits et remettre le puits en production
sur les unités (II & I) de la base du réservoir
dévonien F4.
- Snubbing réalisé du 05/12/2008au
13/12/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits. -
Snubbing réalisé du 23/06/2009au 03/07/2009.
Nettoyage tubing et fond du puits - Snubbing réalisé
du 21/09/2009 AU 27/09/2009 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Snubbing réalisé du 01/11/2009au 07/11/2009
: Nettoyage tubing et fond du puits. - Coiled tubing
(CTU) en 15/5/2012 : pour nettoyage tubing et fond du puits
(Perforations bouchées par le sable de formation).
- Snubbing réalisé du 19/10/2013au
26/10/2013 : Nettoyage tubing et fond du puits. -
Snubbing réalisé du 31/03/2014au 06/04/2014 :
Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé
du 15/11/2014au 29/11/2014. Nettoyage tubing et fond du puits
- Snubbing réalisé du 03/12/2013 au 22/12/2013
: Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing
réalisé du 01/07/2014 au 08/07/2014 : Nettoyage
tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du
11/09/2015 au 20/09/2015 : Nettoyage tubing et fond du puits.
- Coiled tubing (CTU) en 23/10/2016 : pour nettoyage
tubing et fond du puits
- Control top fond wirline le 24/10/2016
: Descente SB Ø 44,45 mm, top fond à la cote de
1377 m, avec prise d'échantillon...... (Sable)
? Perforation actuel
Depuis sa mise en production (1971) jusqu'au janvier 2003, les
deux niveaux de production sommet (unité IV) + base (unités I et
II) ont été perforés, après cette date les
perforations du sommet (unité IV) ont été squeezées
et isolées entre deux packers lors de la dernière reprise du
puits en janvier 2003.
Actuellement le puits ZR147 est
complété en simple complétion sur la base (unités I
& II1) du réservoir F4 et perforé par canon 4''5/8
(20 t/m) sur les intervalles suivants :
Intervalles ont été réperforés au
cours de la
Dernière reprise effectuée le
25/12/2008.
- 1351.10, 0 m - 1357,0 m soit 6.10m (Unité). - 1359.50 m
- 1364,5 m soit 5,0 m (Unité). - 1369.0m - 1372, m soit 3,0 m
(Unité).
94
4 .PROFIL TECHNIQUE
A/ Forage et tubage
Foré en 22" de 0 m jusqu'à la côte 180,0
m.
Tubé en 16" (H40 - 65 lbs/ft), sabot à 178,2
m.
95
Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH
y' Foré en 15" de 180,0 m jusqu'à la côte
1300,0 m.
Tubé en 10"3/4 (J55 - 40,5 lbs/ft), sabot à 1280,0
m.
y' Foré en 9" 7/8 de 1300,0 m jusqu'à la côte
1400,0 m
Tubé en 7" (J55 - 23 lbs/ft), sabot à 1398,0 m.
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