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Modélisation et optimisation du système de production du champ de Zarzaitine par le gaz lift


par Ibrahim LATRECHE
Institut algérien du pétrole - Ingénieur spécialisé 2017
  

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Annexe 4:Affichages des résultats de la modélisation

ZR176

Tableau.4.1. Représente les choix de corrélation au point de bulle ZR176

Résultats de l'analyse et vérification des données « 1ère Etape »Niveau des

perforations

Perforation 1371.54 à 1376.51 [m]

Pression de fond dynamique (P) 400 [psi]

AOFP (Absolut Open Flow Potential) 42.20 [m3/jour]

IP (Indice de Productivité) 0.406 [STB/jour/psi]

Calibrage des PVT « 2Emme Etape »

Solution BO

1,212

 

Solution Rs [m3/m3]

Paramètres Corrélations

Bo Standing

Rs Standing

Z Standing

eme

Tableau.4.2. Calibrage IPR, VLP par Régression « 2

Etape »

 

89

Annexe 4 : Affichages des résultats de la modélisation ZR 176

Figure.4.1 : Représente la courbe du point de fonctionnement du puits ZR176 sans gaz lift

eme

Tableau.4.3. Sensibilités système « 3 Etape », Sensibilités de système de 3 variables.

90

Annexe 4 : Affichages des résultats de la modélisation ZR 176

Figure.4.2 : La variation de débit en fonction de deux variable gaz lift injecte et water cat
Tableau.4.4. Résultats de l'optimisation du puits ZR 176 avec 0% water cat

Débit d'injection Gaz lift 5000 [m3/jour]

Pression d'injection Gaz lift --- [bar]

Profondeur d'injection Gaz lift 1327.72 [m]

Débit de production optimisé 35.45 [m3/jour]

Les résultats obtenue par l'optimisation montrés que le débit d'injection du gaz lift est à 5000 m3/j qui correspondent à un débit de production de 35.450 m3/j, alors que l'actuel est de 8700m3/j de gaz lift pour un débit d'huile de 35.50 m3/j.(D.1)

D'âpres les résultats constater dans le paragraphe (D.1), un seuil de débit de 5000m3 /j de gaz lift injecter qui donne le même résultat trouver par le test de Zr 176. La quantité d'huile produite est constante pour une augmentation de débit de GL injecté dépassé le seuil ce citer président.

91

Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH

Annexe 5: Programme de Work-Over ZR 147

1. But:

· Changement équipement de fond suite au percement du tubing 2»7/8 et nettoyage de fond du puits bouché par le sable de formation.

· Reperforation de la série des perfos de l'unité (I) de la base du F4.

· Rééquipement du puits en complétion simple par tubing 2"7/8 EU et matériel Gaz-lift sur les unités (II & I) de la base du F4.

2. COORDONNEES

UTM

GEOGRAPHIQUES

 

X = 579 246,00

X= 09°

48'

23»

Zs = 568,70

m.

 
 
 
 

Y = 3 102 082,00

Y= 18°

02'

27»

Zf = 572,30

m.

 
 
 
 

Zp = 568,30 m

3. HISTORIQUE DU PUITS

y' But de sondage

Le sondage ZR#147 est un puits foré dans le cadre du développement du réservoir

gréseux du dévonien inférieur F4.

Ce forage est réalisé dans le cadre du programme d'exploitation en injection d'eau du champ

de Zarzaïtine (Secteur IB) par Appareil ENTP#175.

Date Principales

y' Début sondage : 14/12/1970

y' Début forage : 21/01/1971.

y' Fin forage : 11/02/1971.

y' Début complétion : 14/02/1971.

y' Fin complétion (Fin sondage) : 17/02/1971.

y' Profondeur finale atteinte : 1400,0 m.

y' Date de mise en production : Mars 1971.

Opération effectué lors du forage :

y' Unités (Zones) carottées : Néant.

92

Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH

V' Unités (Zones) testées en cours du forage : Unité (V) : 1321,5 m à 1329 m : Qgaz = 200 m3/j + 340 L Duse Ø 4 mm.

Fait saillante lors de forage : Perte de 6 m3 de boue à l'huile dans le réservoir, pendant la descente du tubage 7».

V' Situation

Le puits ZR#147 est situé dans le secteur (IB) dans la zone d'injection d'eau dispersé , à environ 505 m au Sud-Ouest du puits ZR#70 (PPH en service), à 513 m environ au Nord-Ouest du puits ZR#38 (PIE en service sur la base du F4), à 526 m environ à l' Est du puits ZR#205 (PPH en service), et à 765 m environ au Nord du puits ZR#227 (PPH récemment foré en service).

Ci-joint carte de position des puits.

V' Complétion en Février 1971

La complétion du puits ZR#147 a été assurée par EMSCO-GB800 du 14 au 17 février

1971. Initialement il a été complété en double sur le sommet (unité IV) et la base (unités I et

II) du réservoir F4, avec tubing 2"3/8 ancré, matériel gas-lift et perforations aux côtes

suivantes :

- Sommet : Perforé par CC4» (13 t/m) :

1336,5 m à 1344,0 m soit 7,5 m (unité IV).

- Base : Perforé par Crack-jet + Hyper-jet (13 t/m) :

1351,5 m à 1357,0 m soit 5,5 m (unité II).

1359,5 m à 1364,5 m soit 5,0 m (unité II).

1369,0 m à 1372,0 m soit 3,0 m (unité I).

V' HISTORIQUE D'INTERVENTION

- Snubbing en Décembre 1972 : Effectué par FLOPETROL pour nettoyage tubing et

fond du puits bouché par le sable.

- Octobre 1977 : Arrêt de production du sommet suite à une production à 100% eau sur

torche

- Work Over en Septembre 1977 : Effectué par CABOT F.500 - SH 176 pour

Changement équipement de font suite à une communication entre les 2 niveaux de

production dû au percement du tubing long en face des perfos du sommet et

rééquipement du puits en double 2»3/8 + GL sur les mêmes niveaux.

- Snubbing en Décembre 1999 : Effectué par HRL#5 (ENSP), pour nettoyage tubing

long et fond du puits (Perforations bouchées par le sable).

93

Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH

- Coiled tubing (CTU) en Juillet 2000 : Effectué par Schlumberger Dowel, pour

nettoyage tubing long, perforations bouchées par le sable et stimulation des abords du

puits.

- Coiled tubing (CTU) en Octobre 2000 : Effectué par Schlumberger Dowel, pour

nettoyage tubing long et fond du puits bouchés par le sable (Perforations bouchées par

le sable).

- Coiled tubing (CTU) en Novembre 2001 : Effectué par Schlumberger Dowel, pour

nettoyage tubing et fond du puits bouchés par le sédiment constitué principalement de

sable de formation.

- Coiled tubing (CTU) en Octobre 2002 : Effectué par Schlumberger Dowel, pour

nettoyage tubing long et fond du puits bouchés par le sédiment constitué

principalement de sable de formation.

- Work Over en Janvier 2003 : Effectué par TP#175 (ENTP), pour Abandon des

perforations débitrices d'eau de l'unité (IV) du sommet par squeeze de ciment et

isolation entre deux packers, rééquipement de puits en simple complétion sur les

unités (I+II) de la base avec tubing 2»7/8

- Coiled tubing (CTU) en Juin 2004 : Effectué par Schlumberger Dowel, pour

nettoyage tubing et fond du puits bouchés par le sable de formation.

- Coiled tubing (CTU) en 27/07/2006 : pour nettoyage tubing et fond du puits

(Perforations bouchées par le sable de formation).

- Coiled tubing (CTU) en 23/10/2006 : pour nettoyage tubing et fond du puits

(Perforations bouchées par le sable de formation).

- Coiled tubing (CTU) en 13/12/2006 : pour nettoyage tubing et fond du puits

(Perforations bouchées par le sable de formation).

- Snubbing réalisé du 25/08/2007 au 03/09/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 15/10/2007au 23/10/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 30/11/2007au 11/12/2007 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- -Snubbing réalisé du 15/02/2008au 21/02/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 30/03/2008au 07/04/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 11/05/2008au 17/05/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du23/06/2008au 27/06/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 31/07/2008au 06/08/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 30/08/2008au 09/09/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

- Snubbing réalisé du 01/11/2008au 12/11/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits.

Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH

- Work-Over en 27decembre 2008 : Effectué par TP#175 (ENTP) pour Changement équipement, nettoyage fond du puits et remettre le puits en production sur les unités (II & I) de la base du réservoir dévonien F4.

- Snubbing réalisé du 05/12/2008au 13/12/2008 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 23/06/2009au 03/07/2009. Nettoyage tubing et fond du puits - Snubbing réalisé du 21/09/2009 AU 27/09/2009 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 01/11/2009au 07/11/2009 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Coiled tubing (CTU) en 15/5/2012 : pour nettoyage tubing et fond du puits

(Perforations bouchées par le sable de formation).

- Snubbing réalisé du 19/10/2013au 26/10/2013 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 31/03/2014au 06/04/2014 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 15/11/2014au 29/11/2014. Nettoyage tubing et fond du puits - Snubbing réalisé du 03/12/2013 au 22/12/2013 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 01/07/2014 au 08/07/2014 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Snubbing réalisé du 11/09/2015 au 20/09/2015 : Nettoyage tubing et fond du puits. - Coiled tubing (CTU) en 23/10/2016 : pour nettoyage tubing et fond du puits

- Control top fond wirline le 24/10/2016 : Descente SB Ø 44,45 mm, top fond à la cote de 1377 m, avec prise d'échantillon...... (Sable)

? Perforation actuel

Depuis sa mise en production (1971) jusqu'au janvier 2003, les deux niveaux de production sommet (unité IV) + base (unités I et II) ont été perforés, après cette date les perforations du sommet (unité IV) ont été squeezées et isolées entre deux packers lors de la dernière reprise du puits en janvier 2003.

Actuellement le puits ZR147 est complété en simple complétion sur la base (unités I & II1) du réservoir F4 et perforé par canon 4''5/8 (20 t/m) sur les intervalles suivants :

Intervalles ont été réperforés au cours de la

Dernière reprise effectuée le 25/12/2008.

- 1351.10, 0 m - 1357,0 m soit 6.10m (Unité). - 1359.50 m - 1364,5 m soit 5,0 m (Unité). - 1369.0m - 1372, m soit 3,0 m (Unité).

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4 .PROFIL TECHNIQUE

A/ Forage et tubage

Foré en 22" de 0 m jusqu'à la côte 180,0 m.

Tubé en 16" (H40 - 65 lbs/ft), sabot à 178,2 m.

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Annexe 5 : Programme de Work-Over ZR147 PPH

y' Foré en 15" de 180,0 m jusqu'à la côte 1300,0 m.

Tubé en 10"3/4 (J55 - 40,5 lbs/ft), sabot à 1280,0 m.

y' Foré en 9" 7/8 de 1300,0 m jusqu'à la côte 1400,0 m

Tubé en 7" (J55 - 23 lbs/ft), sabot à 1398,0 m.

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"