IV. Essais Usine
Faisant suite aux essais de laboratoire, des séries
d'essais en usine ont été lancés. Seront comparés
:
? Le mode d'introduction
· En four
· En Poche de transfert
? La granulométrie du FeSi utilisé
· 2 - 10 mm
· 10 - 80 mm
? Le taux de correction
· + 0.05%
· + 1.15%
· + 0.03% (introduit en 1 fois 0.30% ou 2 fois 0.15%)
Voici le plan d'expérience prévu à
l'usine.
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Granulométrie
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2 - 10 mm
|
10 - 80 mm
|
Mode d'introduction
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0,05%
|
0,05%
|
Four
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0,15%
|
0,15%
|
|
0,30%
|
0,30%
|
|
0,15
|
Essais non
|
Poche
|
0,3
|
validés
|
Figure 12 : Mode opératoire des essais
effectués en usine
Les essais ont été fait suivants les plans
d'essais spécifié dans les Figure 6 à Figure 8
portés à l'échelle de l'usine.
18
A. Essais en Four
Correction 0.05%
Les essais se font sur des fours de 22T auxquels sont
ajoutés 14.67kg de FeSi 75. La correction se fait sur le bain
après le chargement de la première poche. Un premier brassage de
5min a servi à dissoudre et homogénéiser le Si dans la
fonte. Une poche de métal en fusion non traitée a ensuite
été versée dans le four afin de remplir le four.
Ä% Si
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1 2 3 4 5 6 7
2 - 10 mm
10 - 80 mm A 10 - 80 mm B Visé
Prélèvements
Figure 13 : Résultats essais en four semi-plein
pour un ajout de 0.05% de Si (Usine)
Essai
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2 - 10 mm
|
10 - 80 mm A
|
10 - 80 mm B
|
Rendement final
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140 %
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80 %
|
60 %
|
Cet essai a rapidement été abandonné, car
les valeurs mesurées étaient trop proches de la marge d'erreur de
l'installation de mesure et donc les rendements mesurés sont aberrants
et donc non exploitables.
19
Corrections 0.15%
Ä% Si
Ont été ajoutés, pour 22T de fonte, 44kg de
FeSi 75 afin de corriger le four à hauteur de 0.15% de Si.
0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00
|
|
|
|
|
10-80 mm 2 - 10 mm A 2 - 10 mm B Visé
|
1 2 3 4 5 6
Prélèvements
Figure 14 : Résultats essais en four semi-plein
pour un ajout de 0.15% de Si (Usine)
Essai
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2 - 10 mm A
|
2 - 10 mm B
|
10 - 80 mm
|
Rendement final
|
60 %
|
66.67 %
|
86.67 %
|
On remarque une nette amélioration du rendement de
correction avec l'augmentation de la granulométrie.
Le rendement plus efficace, malgré un taux de Si
apparent identique, est vraisemblablement dû au taux de fines beaucoup
plus faible dans le 10 - 80mm que dans le 2 - 10mm. Donc moins de pertes au feu
directes sont à déplorer.
Fines brûlant à La surface du bain
20
Figure 15 : Charge de FeSi (2 -10 mm) flottant sur le
bain de fonte avant brassage
Les fines ont tendance à bruler en surface de bain ou se
trouvent, pour les plus fines, portées par le courant d'air chaud
au-dessus du bain hors du four et ne prennent par conséquent pas part
à la correction.
De plus, aucune phases néfastes n'ont été
détectée dans le FeSi 10 - 80mm suite à l'analyse DRX. Le
taux silicium n'étant pas entamé par la présence de
quartz, il peut réagir en totalité lors de la correction. S'en
suit donc un meilleur rendement.
21
Correction 0.3% (en deux apports)
Deux méthodes ont été utilisées
pour cet essai. L'introduction du FeSi en une fois, en versant la
totalité de la masse de ferro-alliage sur le bain dans un four mi plein.
Et en deux fois, en versant la moitié de la charge de ferro-alliage sur
le bain dans un four mi plein et l'autre moitié sur le bain après
remplissage du four.
Tout d'abord intéressons-nous à l'introduction par
moitié.
Ä% Si
0,00
Fonte de base
1 2 3 4 5 6 7
Fonte après
|
Fonte après
|
|
|
|
1ere correction
|
2e correction
|
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|
|
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2min
|
4min
|
6
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|
|
|
|
|
Fonte après
|
|
|
|
|
remplissage
|
|
|
|
|
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
10 - 80mm Visé
min
Prélèvements
Figure 16 : Résultats essais en four semi-plein
pour un ajout de 0.3% de Si en 2 ajouts (Usine)
Les résultats de rendements finaux sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Essai
|
10 - 80 mm (2fois)
|
Rendement final
|
73.33 %
|
Le rendement est relativement bas par rapport aux essais
à suivre. De plus les corrections se font
préférentiellement en une seule fois afin de diminuer les pertes
par oxydation du Si et l'agglomération du FeSi dans les crasses qui
surnagent sur le bain.
Cette série d'essai sera donc abandonnée
après les premiers résultats.
22
Correction 0.3% (en 1 apport)
Ä% Si
Pour l'essai en un seul apport il faut ajouter 88kg de FeSi 75
pour augmenter de 0.3% les 22T de fonte du four.
0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
|
|
|
|
|
10 - 80 mm 2 - 10 mm A 2 - 10 mm B Visé
|
1 2 3 4 5 6 7
Prélèvements
Figure 17 : Résultats essais en four semi-plein
pour un ajout de 0.3% de Si (Usine)
Les résultats de rendements finaux sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Essai
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2 - 10 mm A
|
2 - 10 mm B
|
10 - 80 mm
|
Rendement final
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83.33 %
|
73.33 %
|
90 %
|
Comme pour la correction à 0.15% le FeSi 10 - 80mm a un
rendement meilleur que le 2 - 10mm. Cette amélioration de rendement est
due au taux de fines présent dans le 2 - 10mm qui n'est pas
présent dans le 10 - 80mm et ne fait donc pas chuter le rendement.
On remarque que de manière générale, le
meilleur rendement se trouve après 4min de brassage après le
remplissage du four. Au-delà le Si commence à diminuer à
cause des pertes au feu.
Pour un rendement optimal, il faut brasser seulement 4 min
après remplissage du four, pour une correction faite en four
semi-plein.
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B. Essai en poche
En plus de corriger dans les fours, il est possible de
corriger la fonte directement dans les poches de transfert au moyen d'une
trémie automatisée.
La dissolution et la diffusion sont gouvernées par le
brassage induit par le remplissage de la poche
Si la dissolution du FeSi ne se fait pas totalement lors du
remplissage, les crasses qui remontent sur le bain vont emprisonner le FeSi non
dissout. Lors du décrassage de la poche, le FeSi emprisonné dans
les crasses est éliminé en même temps que ces
dernières.
La température de la fonte dans les poches de transfert
est en général entre 1300 et 1350°C et le FeSi 75 a une
température de liquidus à 1325°C. Dans certains cas, la
fusion du FeSi n'est que partiel car la température n'est pas assez
élevée.
Après les premiers tests effectués avec le FeSi
10 - 80mm, la majorité de la charge surnageait car les granulats
étaient trop gros pour fondre lors du remplissage et finissaient par se
retrouvés pris dans les crasses sur le bain.
Seul le rendement du FeSi 2 - 10mm a été
analysé lors de cette série d'essais.
Essai 0.15%
Ä% Si
0,25
Poche corrigée
Fonte après complément
0,2
0,15
2 - 10 mm Visé
0,1
2min 4min 6min
0,05
0
Fonte de base
1 2 3 4 5 6
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Prélèvements
Figure 18 : Résultats essais en poche pour un
ajout de 0.15% de Si (Usine)
Les résultats de rendements finaux sont
présentés dans le tableau ci-dessous :
Essai
|
2 - 10 mm
|
Rendement final
|
60 %
|
Ici aussi on remarque que le rendement optimal se trouve à
4 min après le complément de fonte non traitée.
Figure 19 : Poche corrigée
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Figure 20 : Poche non-Corrigée
On peut voir l'effet de l'ajout de FeSi sur la présence
de crasses en dessus de bain. Ici sont présentés deux poches
issues du même four remplies l'une derrière l'autre. La
première a été corrigée et pas la suivante. On peut
voir qu'il y a plus de crasses sur la poche corrigée que sur la fonte
non corrigée.
Risque de fusion partiel du FeSi
FeSi non dissout
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Figure 21 : Poche corrigée après
vidange
Après vidange de la poche traitée, on peut
observer au fond des restes de FeSi n'ayant pas été dissous. Ils
restent en fond de poche dans un état pâteux.
Cet agrégat pâteux de FeSi peut être source
de dérives dans le taux de Si. Le FeSi non dissout continu à
diffuser à longueur que l'on remplit et vide la poche. Si le type de
tuyau produit vient à changer on risque d'avoir de la fonte trop riche
en Si par rapport à ce qui est requis. Ou tout simplement on risque
aussi de sur-corriger la fonte en cours de production.
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