Conclusion:
Dans ce chapitre nous avons analysé le problème
de gestion de temps d'arrêt et nous avons proposé deux solutions
envisageables mais avec des degrés de performances différentes ,
vu l'aspect industriel de la solution . Les propositions possèdent un
cout différent , et la différence est justifié.
Dans le chapitre suivant nous allons présenter la
partie réalisation des deux solutions.
Chapitre 3: Réalisation PFE:2015/2016
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Chapitre 3 : Réalisation
I. Introduction :
La réalisation est l'aboutissement logique d'un travail
de conception bien fait. Le travail de développement de la dispositif
n'est autre que la concrétisation des besoins exprimés
précédemment. Nous allons dans ce partie décrire
brièvement les différentes étapes de la réalisation
du projet, on achemine notre travail par l'environnement matériel et
logiciel qui assure la réalisation de notre dispositif
électronique .
II . Idée générale sur la machine
:
Le secteur VK de confection, denudage et sertissage de
câble est essentiellement composé des machines non
automatisés, ce qui veut dire que le travail s'effectue manuellement.
A chaque appuie sur le pédale les trois actions
principales (coupage, denudage et sertissage des câbles) ont
été effectué simultanément. Donc, le signal de
pédale est important pour savoir l'état (marche ou arrêt)
de machine qui est utilisé comme entrée de notre
système.
A partir de ce signal et en cas d'arrêt de
système de production, on peut connaitre le type de problème qui
est soit :
-Machine en repos : absence de signal de pédale plus que
10 minutes.
-Fonctionnement non stable(en dépannage) : remise au
niveau haut du signal pendant un temps entre 10 et 60 minutes.
-Machine non utilisable : si le temps d'arrêt qui est
détecté par le signal de pédale est supérieur
à 60 minutes.
Figure 13:source de signal (pédale)
Chapitre 3: Réalisation PFE:2015/2016
III. Grafcet:
100
appuie
200
x0
600
x200 réponse-ok-directeur
Message3 envoyée
|
x800\t\600 s
|
800
Envoie message3 (num3)
x7
300
300
500
x400\t\600 s
x100
4
7
3
5
6
x100 réponse-ok-directeur x200
Message1 envoyée
x4\t\600 s
Message2 envoyée
Message3 envoyée + message4 envoyée
x100 réponse-ok-directeur x200
0
2
1
Envoie message1 (num1)
Envoie message2 (num2)
Machine sous tension .m
x1\t\600 s
27
num1 :chef de poste
num2 : technicien
num3 : directeur
|
message1: "en repos" message2: "en panne "
|
|
c=60
|
|
c<60
|
réponse-ok-directeur
|
Envoie message4 (num3)
|
900
|
|
message
4 envoyée
|
message3: " arrêt de maintenance"
message4 : "non utilisable"
Chapitre 3: Réalisation PFE:2015/2016
28
1000
1002
1003
1001
x13
x12
x11
position1 .m
position2.m
position3 .m
10
10
h22 + X1003
11
h6
h14 + X1002
11
h22
h6 +X1001
12
h14
Num° Directeur <=ND service 3
Num° Technicien <=NT service 3
Num° chef de poste <=CH_P service 3
Num° Directeur <=ND service 2
Num° Technicien <=NT service 2
Num° chef de poste <=CH_P service 2
Num° Directeur <=ND service 1
Num° Technicien <=NT service 1
Num° chef de poste <=CH_P service 1
Chapitre 3: Réalisation PFE:2015/2016
16
17
18
h6+h14+h22
réponse-ok-directeur
réponse-ok-directeur
SMS_recieve ="OK"
réponse-ok-directeur <= vrai
14 14
15
réponse-ok-directeur <= Faux
x14\t\600 s
réponse-ok-directeur <= Faux
SMS_recieve! ="OK"
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Chapitre 3: Réalisation PFE:2015/2016
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