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Tests technico-économiques sur la plateforme gazeifieur: de l'étude de la ressource à  l'utilisation du gaz dans un moteur pour la production d'électricité

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par Aristide DEJEAN
Institut international d'ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE) - Ingénieur énergétique et génie des procédés  2013
  

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IV. RESULTATS ET DISCUSSION

1. Présentation des tests réalisés

Les tests d'analyse d'humidité et les tests de performances on donner les données suivantes :

Ø Test d'humidité et du PCI

Le taux d'humidité moyen, avec le protocole BFT (Bois et Foret Tropical),sur masse brute est de 36 %pour le premier lot et de 52 % pour le deuxième lot caractérisé.

Ø Tests de performance

Les tests ont été réalisés en utilisant les compteurs d'énergie (présenté en Annexe 2) mais un problème d'incohérence entre les valeurs mesurées et la capacité maximale de l'installation a conduit à se baser sur un autre indicateur, la production d'électricité a été alors évaluée en faisant un calcul de puissance se basant sur l'intensité lue sur l'afficheur du groupe électrogène durant chaque test, la valeur moyenne a été évaluée par l'opérateur de l'expérimentation sur les données observées sur l'afficheur du groupe (résultats ci-dessous).

% charge

N°Essai/Date

Nombre d'heure

Pmoy

(kW)

Quantité de bois consommée

(Kg)

Consommation spécifique (Kg/kWh)

Energie

Produite au cours du test (kWh)

Observations

31%

(10kW)

1 (24/08/13)

2h00

10

57

2,85

20

Néant

2(06/06/13)

2h00

10

52

2,6

20

Néant

3(07/06/13)

2h00

10

60

3

20

Néant

75%

(24kW)

1 (16/06/13)

2h00

24

54

1,13

48

3 arrêts du Brf de 5 min chacune

2(17/06/13)

2h30

24

79

1,32

60

2arrêts du Brf de 5 min chacune

3(18/06/13)

2h30

24

82

1,37

60

3 arrêts du Brf de 5 min chacune

4(04/07/13)

5h00

24

175

1,46

120

Néant

5(08/07/13)

5h00

24

155,5

1,30

120

Néant

6(09/07/13)

4h00

24

145

1,51

96

Néant

Tableau 17 : Bilan avec le bois

% Charge

N° Essai/date

Nombre d'heure

Pmoy

(kW)

Consommation coque

Quantité de coques consommée

Kg/kWh

Energie

Produite durant le test (kWh)

T° cyclone

Observations

75%

(24kW)

1 (12/07/13)

02h00

24

63

1,31

48

211°C+/- 10°C

Quantité moindre de particule fine,

2(20/08/13)

02h00

24

55,5

1,16

48

160<T°<200°C

+/- 10°C

Quantité moindre de particule fine,

3(26/09/13)

02h00

24

60

1,25

48

180<T°<220°C

+/- 10°C

Quantité moindre de particule fine,

Tableau 18 : Bilan avec les coques de noix de coco2. Analyses et interprétations

Les expérimentations ont fait ressortir que plus la charge augmente plus la consommation spécifique de bois diminue.

Les essais longs durés (4 ou 5h) sur les auxiliaires (31%) n'ont pas été possibles du fait des contraintes de terrain et de la priorité de la gestion de la ressource, même si les résultats obtenus sont assez satisfaisants sur les plages horaires testées.

Figure 5 : Consommation spécifique avec du bois suivant les charges simuler de 31% et 75%

Figure 6 : Consommation spécifique avec des coques de noix de coco sur 75%de charge

Le combustible utilisé pour chaque test a été sélectionné dans un lot qui a subi le même parcours de conditionnement et qui respecte les exigences de type, de granulométrie et d'humidité. Les mesures de débit de biomasse ont été réalisées chaque 15 min de fonctionnement en laissant 15 min au process au préalable pour être stable avant de débuter les prises de mesures.

On observe sur la figure 5 que pour une charge (75%) les consommations spécifiques sont entre 1,13 et 1,46 kg/kWh pour le bois ,et sur la figure 6pour les coques de noix de coco de1,16 à 1,31 kg/kWhindépendamment du nombre d'heure de test qui allait jusqu'à 2h30 pour les test 1,2 et 3 ; et 5 heures pour les test 4,5 et 6.

La consommation spécifique est alors relativement stable et basse.Les mêmes mesures à 31% de charge montre une consommation ente 2,6 et 3 kg/kWh sur 2 heures pour chaque test.

La différence enregistrée au niveau de l'énergie surtout sur les 75% de charge relève du fait que le BRF n'est pas un process continu et les mesures de consommation fluctuent et dépendent de la matière à broyer et de l'habilité de l'opérateur.

Le process de conversion s'est déroulé dans des conditions optimales de fonctionnements tout au long de l'essai depuis l'obtention du gaz jusqu'à l'arrêt du système aussi bien avec le bois que les coques de noix de coco.

Les températures au niveau du cyclone montrent une stabilité du process en fonctionnement entre 150 et 230°C.

La température récupérée en cogénération atteint les 100 à 120 °C dans le séchoir au bout de 15 min de fonctionnement, ce qui nous permet de la valoriser le séchage final de la matière première et d'abaisser l'humidité de 30% à 15 % en trois heures.

La variation de l'eau de lavage entre 0,7 et 1 au bout d'une heure indique que l'on peut se délester des moteurs de la tour de refroidissement pendant quelques minutes et libérer de la puissance pour démarrer éventuellement des charges assez gourmandes en courant comme celles de l'usine de recyclage de plastique.

A partir de cette expérimentation nous avons pouvons estimer les quantités de combustible, notamment le bois ou les coques de noix de coco à ajouter à intervalle régulier en fonctionnement.

3. Perspectives d'amélioration des tests

Ces tests pourraient être plus précis et complet si l'on y ajoutait une instrumentation afin de suivre l'évolution des paramètres de fonctionnement. Les équipements cités ci-dessous seront plus adaptés pour des tests longes durées (5 à 7 heures continues) pouvant aider dans l'étude des performances plus précises du système en générale et du moteur à gaz en particulier :

Ø 1 thermocouple pour la température de fumée

Ø 1 thermocouple pour la température ambiante

Ø 1 Pt1000 pour la température de sortie du gaz a la sortie du réacteur

Ø 1 Pt100 pour la température du gaz à l'entrée du groupe élec

Ø Un capteur de pression à l'entrée du gaz coté groupe électrogène

Ø Une centrale d'acquisition de données afin d'avoir plus de précisions et de données sur les résultats

Ces outils devraient aider pour suivre la courbe de charge du gazéifieur, et les paramètres critiques en fonctionnement pour des analyses d'endurance et de performance afin réaliser une étude plus complète surtout côté moteur afin étudier et déterminer conditions optimales de fonctionnement.

La nature des charges testées au-delà des 31% même s'il respecte les contraintes de terrain n'est pas stable pour réaliser des tests de précision .De ce fait il faudrait penser à trouver si possible un process plus stable et continue faisant des appels de puissance stable.

A cela on pourrait éventuellement ajouter une ligne d'échantillonnage afin de mesurer la composition du syngaz et la teneur mesurée en poussières et goudrons, et calculer les taux de conversion et le rendement énergétique du gazeifieur.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984