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Stabile de la pression de fond et maintien de l'état d'underbalance des puits en UBD.

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par Merwan BENBOUDIAF
Mà¢â‚¬â„¢hamed Bougara - Master en Forage des Puits Hydrocarbures 2016
  

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7.3 Modélisation statique de la pression de fond

Une simulation de la pression de fond en fonction du débit de gaz injecté a été faite en utilisant le logiciel Drillbench, les résultats sont illustrés dans la Figure-7.4.

La simulation est faite après 60 mètres forés sous le sabot, à l'entrée du drain. L'opération d'injection de gaz a commencée.

Dans le cas ONIZ-40, un débit de liquide de 650 l/min a été choisi pour pallier aux risques de mauvais nettoyage du trou. Avec un débit initial de gaz de 41m3/min ce qui correspond au drawdown minimal exigé de 7%.

79

Chapitre7-Etude de cas ONIZ-40

Tableau 10 : Paramètres relatifs au puits ONIZ-40 nécessaires à la simulation.

Profondeur Top
réservoir (MD)

Pression réservoir

Production d'huile
estimée

GOR

WOR

3561 m

196 bars

8m3/min

183

0

IPR

0.00153 bbl/jour/psi/ft

Profil de température dans le tubage

43°C à 0m - 117°C à 3420 TVD

Ports d'injection

2440 MD/TVD

Densité du brut utilisé pour le forage

0.83

Propriétés du Nitrogène

96% N2 + 4% O2

Pertes de charge à travers le MWD

200 psi

Pertes de charge à travers le moteur de

fond

400 psi

Duses de l'outil ( /32 in)

13, 13, 13

Pression à la tête de puits

14.6 psi

 

Figure 7.4 : Modélisation de la pression de fond en fonction du débit de gaz injecté.

80

Chapitre7-Etude de cas ONIZ-40

Tableau 11 : Etapes de réduction de la BHP pour 650 l/min

Débit de gaz

Pression de fond

Drawdown

Drawdown2

m3/min

psi

%

psi

30000

194,87

0,57

1,13

32142,85612

192,36

1,86

3,64

34285,71582

190,00

3,06

6,00

36428,57194

187,76

4,20

8,24

38571,42806

185,66

5,27

10,34

40714,28418

183,70

6,28

12,30

42857,14388

181,88

7,20

14,12

45000

180,20

8,06

15,80

47142,85612

178,63

8,86

17,37

49285,71582

177,18

9,60

18,82

51428,57194

175,83

10,29

20,17

53571,42806

174,58

10,93

21,42

55714,28418

172,42

12,03

23,58

57857,14388

171,36

12,57

24,64

60000

171,33

12,58

24,67

 

7.4 Modélisation Dynamique : illustration du problème

Après avoir foré 60m MD sous le sabot, on a commencé l'injection de gaz dans le but de passer en underbalance avant de débuter la phase de forage de la zone productrice. Avec un débit initial de gaz à 41 m3/ min. au bout de deux heures on observait des bouchons de gaz qui atteignaient 100 m3/min, la duse a été fermée à plusieurs reprises pour réguler le flux de gaz en surface. (Figure 7.7 et 7.8)

La Figure 7.5 montre les fluctuations de pression qui se sont produites et qui ont été simulées avec le module Dynaflodrill. Après 7 heures, la décision d'augmenter le débit de gaz à 47 m3/min par palier de 0.5 m3/min.

On observe sur le graphe d'injection de gaz (Figure 7.6) une oscillation du débit autour de la valeur du débit d'injection en surface après passage à 47 m3/min, on entre dans une situation d'underbalance permanente après 7h 30min d'injection. Cependant la BHP fluctue toujours après 12 heures d'injection et n'est pas encore entrée dans la fenêtre exigée de 7-9%.

Les principaux problèmes rencontrés :

- Difficultés dans le contrôle des effluents en surface ; une alternance rapide entre gaz et liquide au séparateur.

- Dû à l'augmentation de la BHP pendant l'état de fermeture de la duse1, un grand volume de liquide est rentré dans le concentrique quand il s'est déchargé du premier bouchon de gaz, donnant les signes d'une perte de circulation.

1 La pression de fond ayant atteint plus de 320 bars après 4 heures d'injection, la fermeture de la duse pour endiguer l'afflux vers le séparateur a causé un pic de pression.

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Chapitre7-Etude de cas ONIZ-40

? Impossibilité de forer dans ces conditions, l'état d'underbalance n'étant pas assuré lors du

forage, la décision d'attendre la stabilisation de la pression fut prise2. Ce qui implique un temps non productif.

? Pendant le forage, les fluctuations de pression ont occasionnées un effet de dune, ce qui a eu pour conséquence des tirages excessifs lors des remontées de la garniture.3

Figure 7.5 : Evolution BHP cas ONIZ-40

Figure 7.6 : Débit d'injection de gaz ONIZ-40

2 Le temps d'attente total fut environ 24 heures.

3 Le gaz, même injecté dans le tubage, va créer une dépression dans la partie openhole qui va aider au nettoyage des parois, une fluctuation de l'injection de ce dernier va entrainer la retombée des cuttings dans la zone des 60° car la dépression nécessaire pour transporter les cuttings dans cette zone disparait momentanément.

82

Chapitre7-Etude de cas ONIZ-40

Figure 7.7 : Débit sortant en sortant de l'annulaire en surface.

Figure 7.8 : Ouverture de la duse pendant la phase d'injection du gaz, ONIZ-40.

Chapitre8- Solutions et Propositions

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